日前,新高焦化備煤車間通過 “黨建 + 技術(shù)創(chuàng)新”融合模式,成功破解了汽車卸煤效率瓶頸,每小時卸煤量從 10 車提升至 14-15 車,效率提升了 40%。
作為焦炭生產(chǎn)的 “第一車間”,備煤車間承擔(dān)著核心的卸煤任務(wù)。隨著公司產(chǎn)能逐步提升,汽車卸煤工序逐漸成為生產(chǎn)梗阻點(diǎn):受煤坑頻繁出現(xiàn)堵煤、卸煤外溢等問題,每卸 3-4 車就需人工捅倉,每 5-6 車約產(chǎn)生 1 噸煤溢出。崗位工人疲于清理,汽車司機(jī)排隊等待,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。崗位工周武山無奈說:“每天最愁的就是汽車卸煤,又慢又累?!?/p>
面對此困局,備煤車間黨員突擊隊迅速響應(yīng),聯(lián)合技術(shù)骨干和黨員組成專項攻關(guān)小組。支部書記與設(shè)備技師帶頭扎根現(xiàn)場,連續(xù)多日蹲點(diǎn)觀察,詳細(xì)記錄卸煤流程中的每個細(xì)節(jié),通過 10 余次模擬實驗,深入剖析堵煤和外溢根源。經(jīng)集體研討,團(tuán)隊提出 “雙管齊下” 改進(jìn)方案:在受煤坑水泥梁加裝 1.5 米長倒 “V” 字形尖端頂鋼構(gòu),改變煤流軌跡;在卸煤坑邊緣增設(shè) 1.7 米長、800 毫米寬的不銹鋼板,不僅起到了攔截作用,還使下料更順暢,不會像之前那樣因水泥倉壁容易卡煤而導(dǎo)致外溢。
改造前
改造后
為確保方案科學(xué)可行,技術(shù)骨干熊昌森連續(xù)駐守現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),黨員肖紅忠主動承擔(dān)最臟最累的調(diào)試工作。經(jīng)過反復(fù)實驗和參數(shù)調(diào)整,加裝倒 “V” 字形尖端頂后,堵煤現(xiàn)象徹底消除,卸煤效率提升至每小時12車;不銹鋼板投入使用后,外溢問題得到根治,卸煤效率進(jìn)一步提升至14-15車。此次技術(shù)改造實現(xiàn)了多重效益,月均節(jié)省設(shè)備運(yùn)行時間超10小時,崗位工人清理工作量減少 50% 以上,勞動強(qiáng)度顯著降低。周武山欣喜地表示:“現(xiàn)在卸煤就像 開了加速器 ,司機(jī)排隊少了,大家干勁更足了!” 據(jù)測算,煤炭外溢的減少每年可為企業(yè)節(jié)約資源成本超 20 萬元,成為企業(yè)降本增效的直接增長點(diǎn)。